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探究大鼓制作的優化設計論文

時間:2021-02-25 12:06:46 畢業論文范文 我要投稿

探究大鼓制作的優化設計論文

  1零件分析

探究大鼓制作的優化設計論文

  1.1零件介紹設計的主要參數

  大鼓長度為1000mm,直徑為750mm,用Q235板材進行焊接。要保證直徑方向變形不能超過0.005mm,繞軸線旋轉變形不大于0.01rad/m。根據以往經驗,某凹印版輥打樣機的大鼓零件初步設計方案如圖1所示。大鼓主體、中間襯板(起到加強作用)和兩端封面均采用厚度為20mm的Q235板,中間是一根穿心軸,材料為Q235,直徑為110mm。

  1.2受力分析

  該零件在實際工作時,大鼓受到來自刮刀的壓力Fr,大鼓受力示意如圖2所示。通過實驗得出,壓力Fr的大小約為30N/cm2。由此可見,大鼓在工作時受力通過其軸線,繞著軸線方向不會有旋轉變形,在分析時忽略。

  1.3模型構建根據零件圖尺寸參數

  利用軟件對大鼓進行建模,并查出其質量為609.482kg(不含軸的質量)。建模要求盡量合理、參數化,方便后續計算使用。

  2傳統優化計算

  根據大鼓零件的主要參數,考慮大鼓應力和變形需滿足工作性能要求,合理設計大鼓。則可以將大鼓的質量定為目標函數,變形和應力為約束條件進行設計,由于在數學模型中x1只對應力起影響作用,根據大鼓的受力情況,應力遠小于許用應力,故設置x1為恒定值300mm。,x1、x2、x3、x4為優化參數,f(x)為大鼓質量(kg),則可以建立數學模型δ(x)為大鼓在受力后鼓面相對于軸線的旋轉變形;[δ]為允許的旋轉變形,[δ]=0.005rad/m,即鼓面上任意點在受力后,在每米內允許出現≤0.005rad的扭轉;σ為鼓在受力后內部產生的應力;σs為屈服極限應力,σs=225MPa;x1~x4見圖1,在式(1)、式(4)~式(7)中單位為m。迭代計算時取步長為0.0001,可計算得f(x)=403.876kg,x2=0.01147m,x3=0.01094m,x4=0.0112m。質量在滿足變形條件的基礎上可以減少205.606kg。通過計算,σ=2.136MPa,應力遠遠小于σs。

  3計算機輔助有限元分析

  3.1假設

  由于整個大鼓是由鋼板焊接而成,焊接處為剛性連接,假設其機械性能與母材相同。

  3.2有限元模型創建

  為了計算方便,在創建有限元模型之前首先對模型進行理想化處理,將零件上的倒角、圓角、小孔和槽等特征去除,以實現模型的理想化,方便后續計算使用。用UGNX軟件對大鼓的模型進行簡化后,用網格類型為3D四面體CTETRA(10)對之進行網格劃分。由于大鼓主體和襯板、穿心軸的材料均為Q235,其對應材料的機械性能。對大鼓進行網格劃分,得到簡化后的有限元模型通過分析,得到所示的位移云圖和應力云圖。從圖4所示的位移云圖和應力云圖中可見,變形最大的地方在大鼓沒有襯板的地方和方槽處。圖中顯示的大鼓形狀發生了明顯的改變,這是由于軟件為了凸顯變形,采用了夸大的顯示手法,而具體位移或應力值的大小是根據云圖上的顏色來進行對應確定的。由圖4所示可得出以下結論:X方向(直徑方向)位移最大為0.001824mm,Y方向(軸向)位移最大為0.0009669mm,Z方向(直徑方向)最大為0.0004082mm,應力最大為2.874MPa。即X方向位移最大,為0.001824mm,小于設計要求0.005mm,應力只有不到3MPa,遠遠小于其屈服極限強度225MPa。這也驗證了在傳統計算中的主要以位移為優化約束條件的可行性。故以位移為約束條件,質量為目標進行優化。

  4優化計算

  根據約束條件為X方向位移,以大鼓質量作為目標函數,最大應力設置為屈服極限的60%,約為135MPa,并分別按照式(4)~式(7)來設置x1、x2、x3、x4邊界條件,利用UGNX的AltairHyperOpt優化類型進行優化,設置迭代次數為10次。對有限元模型進行約束和施加載荷(同前),通過計算,程序自動優化并改寫了模型中x1、x2、x3、x4的尺寸,得到原來中間筋板的厚度為20mm,優化后為10.6mm,滾筒主體的板材厚度原來為20mm,優化后為11.3mm,兩側悶板的厚度優化后尺寸為10.9mm,中間筋板的.位置由原來的300mm變為了333mm。優化后的位移云圖和應力。X方向(直徑方向)位移最大為0.004155mm,Y方向(軸向)位移最大為0.002226mm,Z方向(直徑方向)位移最大為0.003519mm,大鼓優化前的分析云圖鼓最大應力為4.467MPa。與設計要求相比較,都能滿足設計需求。優化后大鼓的質量為395.146kg,較原先減少了214.336kg。

  5結語

  通過上述兩種優化方法比較,可以明顯發現,通過UGNX軟件對大鼓進行優化計算,其計算的結果比傳統計算更為精確,大鼓質量在傳統優化計算的基礎上進一步縮減,優化后大鼓的變形和應力都能滿足設計要求。考慮大鼓的加工工藝性,根據優化結果發現板材尺寸均在10~12mm之間,統一采用厚度為12mm的鋼板進行加工,打樣機裝配后實物照片如圖6所示。通過客戶一年多的使用,發現設備運行性能良好,精度能夠達到預期要求。可見,在確定優化的約束條件和明確優化目標后,采用軟件進行優化計算,可以有效地節約資源,提高設計效率,為企業節約成本,創造更大價值。

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